屠宰行业作为民生保障的重要领域,在保障肉类供应的同时,也面临着污水处理的重重挑战。其中,氨氮超标问题尤为棘手,不仅影响废水处理系统的稳定运行,更对生态环境构成潜在威胁。本文将结合广东江门某屠宰场的实际案例,深入探讨屠宰废水氨氮超标的原因、传统处理工艺的局限性,以及屠宰废水氨氮超标难题破解在于使用这一方法的关键作用。
一、屠宰废水处理行业背景与氨氮超标挑战
屠宰废水因含有大量血液、油脂、碎肉、骨渣等成分,具有有机物浓度高、悬浮物多、氨氮含量超标等特点。
其处理流程通常包括预处理、生化处理和深度处理三个阶段:
预处理:通过粗/细格栅、沉砂池、隔油池等设施,去除大块杂质和油脂。
生化处理:采用厌氧(如UASB)和好氧(如SBR、生物接触氧化)工艺,利用微生物降解有机物和氨氮。
深度处理:根据排放标准,可能采用混凝沉淀、气浮、过滤等技术进一步净化水质。
然而,在实际运行中,氨氮超标问题仍然频发,主要原因包括:
水质波动:屠宰量、清洗方式等变化导致进水水质不稳定。
工艺缺陷:硝化菌生长条件不佳(如pH值、溶解氧、温度不适宜)、营养物比例失衡等。
管理不足:设备维护不及时、操作参数控制不当等。
氨氮超标不仅会导致水体富营养化,破坏水生生态平衡,还可能对周边居民的生活环境和健康造成威胁。因此,寻找效率高且稳定的氨氮去除方案刻不容缓。
二、广东江门屠宰场案例:氨氮超标的困境与突破
1、案例背景
广东江门某屠宰场日处理污水量约1500吨,原水水质复杂,氨氮浓度长期在120mg/L以上,远超当地排放标准(8mg/L)。该屠宰场原有处理工艺采用“气浮+水解+CASS+一体化净水器”,但出水氨氮浓度仅能降至15mg/L左右,无法满足新的环保要求。
2、传统处理尝试与局限性
生化系统优化:
调整曝气量,增加溶解氧浓度,但受限于设备老化,效果有限。
投加硝化菌,试图增强硝化反应,但系统稳定性差,氨氮去除率波动较大。
物化辅助手段:
增加混凝剂投加量,但悬浮物和胶体物质的去除效果提升不明显,且药剂成本大幅增加。
尝试化学沉淀法,但产生的污泥量大,后续处理负担加重。
经过多次调试,传统工艺仍难以稳定达标,且整改工艺需要停产施工,时间成本高。在此背景下,该屠宰场决定尝试的应急处理方案。
3、氨氮去除剂的应用与效果
选择复合型SN-1,该药剂通过氧化还原反应,将氨氮转化为氮气和水,反应迅速且彻底。根据小试结果,确定投加量为每吨废水投加0.1kg药剂,投加点设在混凝沉淀池。
4、处理效果:
投加氨氮去除剂后,出水氨氮浓度迅速降至8mg/L以下,稳定达标。
同时,药剂对废水中的部分有机物和色度也有一定去除效果,调节了出水水质。
5、经济性分析:
与传统工艺改造相比,氨氮去除剂投加方案无需停产,初期投资小,运行成本可控。
若长期运行,可结合生化系统优化,进一步降低药剂依赖和整体处理成本。
三、结论
广东江门屠宰场的案例表明,氨氮去除剂在应对屠宰废水氨氮超标问题中具有明显优势,尤其适用于紧急达标或工艺过渡阶段。然而,要实现废水处理的可持续发展,仍需从源头控制、工艺优化和智能管理等多方面综合施策。
关于更多屠宰废水氨氮超标的问题,欢迎联系我公司,点击下方“手机咨询”,获取工程师指导和定制化的解决方案。
相关推荐: